Nurcahyo, Bagus (2023) Pengurangan Waste Pada Proses Produksi Flange Flex Menggunakan Metode Value Stream Mapping (VSM) Di PT Bintang Matrix Indonesia. Diploma thesis, Politeknik STMI Jakarta.
Text
[1119028]_[Bagus Nucahyo]_Abstrak.pdf - Accepted Version Download (9kB) |
|
Text
[1119028]_[Bagus Nucahyo]_TA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
[1119028]_[Bagus Nucahyo]_Turnitin.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
[1119028]_[Bagus Nucahyo]_Dapus.pdf - Bibliography Download (21kB) |
Abstract
PT Bintang Matrix Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Stamping terutama produksi komponen otomotif. Salah satu komponen yang diproduksi adalah flange flex. Pada produksi flange flex masih terdapat proses yang kurang optimal. Hal ini terbukti dengan target produksi sebanyak 3.500 pieces/hari namun capaian produksi hanya sebesar 3.000 pieces/hari. Untuk mengatasi masalah tersebut, output produksi harus ditingkatkan. Untuk mendapatkan output produksi yang lebih optimal, pemborosan (waste) pada proses produksi perlu diidentifikasi dan dihilangkan (Febianti, 2021). Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yaitu apa saja penyebab pemborosan, apa saja sumber penyebab pemborosan dan bagaimana cara mengeliminasi pemborosan. Penelitian ini mengeliminasi pemborosan dengan menggunakan metode Value Stream Mapping (VSM). Dalam menerapkan VSM terdapat tools yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber penyebab pemborosan yaitu Process Activity Mapping (PAM), Process Cycle Efficiency (PCE), analisis fishbone dan analisis 5W+1H. Proses produksi flange flex memiliki waktu lead time sebesar 121,63 detik, nilai process cycle efficiency (PCE) sebesar 12,89% dan jumlah stasiun kerja sebanyak 3 pada saat ini. Data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis untuk diidentifikasi permasalahannya. Kemudian analisis dilanjutkan dengan analisis 5W+1H untuk mencari solusi perbaikan. Setelah solusi perbaikan didapatkan, total lead time menjadi 100,78 detik dan process cycle efficiency (PCE) menjadi 15,55%. Sehingga terjadi peningkatan efisiensi pada waktu produksi. Kata Kunci: Lean Manufacturing, Process Cycle Efficiency, Value Stream, Mapping, Waste.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Lean Manufacturing, Process Cycle Efficiency, Value Stream Mapping, Waste |
Subjects: | Teknik Industri Otomotif |
Depositing User: | Febrian Ari |
Date Deposited: | 07 Mar 2024 16:24 |
Last Modified: | 07 Mar 2024 16:24 |
URI: | http://repository.stmi.ac.id/id/eprint/846 |
Actions (login required)
View Item |